东莞某污水处理站产生的污泥主要以物化泥为主占70%,生化泥占30%。现场有3台高压隔膜板框压滤机,目前压出来的污泥含水率为65-70%左右,压榨一次时间(进料时间+压榨时间)在8小时左右,现有储泥池一个150立方,备用储泥池一个30立方。该项目是典型污泥集中深度脱水处置项目,先将70%含水率的污泥加水调质到含水率92-95%的泥浆,加污泥调理剂调质后进高压隔膜框板压泥机进行深度脱水至55%左右,送至电厂焚烧,实现污泥减量化、资源化。
客户原先调理工艺:
每吨绝干污泥投加180公斤硅藻土,搅拌30分钟后进板机压滤,压滤一板泥的周期是:进料时间50分钟、压榨时间50分钟、卸泥时间25分钟,总共时长125 分钟以上,压出来的污泥含水率在60-70%左右。
客户痛点:
生产效率太低,收回来的污泥处置不过来,大大影响项目效益;污泥含水率降不下去,药剂成本高。
我司方案:
客户于2021年6月18号使用我司产品污泥调理剂4450BL添加量为120ppm,一吨绝干污泥添加量为17.5公斤,每天3吨污泥需添加52.5公斤/天,抽滤效率提升3倍,也能实现快速沉淀泥水分层。
污泥调理剂使用前后对比
加入污泥调理剂4450BT,提高压泥效率3倍,压榨流程缩短到5小时以内